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工人日報 2024年11月18日 星期一

太重軌道公司采用人工智能和柔性自動化技術,顯著提升生產(chǎn)效率

【走進“燈塔工廠”③】52秒下線一片車輪!領跑全球軌道交通行業(yè)

本報記者 劉建林 李彥斌 本報通訊員 郭倩
《工人日報》(2024年11月18日 04版)

操作工人輕點鼠標,一塊塊重達數(shù)百公斤的鋼錠,就自動進入車輪生產(chǎn)線,通過預成型、成型、軋制、壓彎沖孔、打標、測量等工序,只需52秒,就變成時速350公里高速列車的合格“跑鞋”——一片片閃著鏡面光澤的車輪。

太重軌道公司10月16日舉行了全球軌道交通行業(yè)首座“燈塔工廠”發(fā)布儀式。該公司總經(jīng)理趙興龍說,公司通過采用人工智能和柔性自動化技術,不斷提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量,將缺陷率降低了33%,將單位成本降低了29%,將產(chǎn)量提高了33%。

近日,《工人日報》記者來到位于山西太原的太重軌道公司采訪,在巨大的廠房里見到一臺臺重型設備組成鋼鐵巨龍,蜿蜒百米。架在廠房腰部的走廊沿墻伸展,串聯(lián)起幾間“玻璃房”。房間里,電子屏幕上實時反映產(chǎn)品生產(chǎn)進度的數(shù)字持續(xù)跳動。從物料投放到在線檢測,再到生產(chǎn)節(jié)拍提升全過程,全部實現(xiàn)了實時監(jiān)測,實時動態(tài)調(diào)整。

環(huán)形爐變“聰明”了

一塊塊特定尺寸鋼錠,在大型環(huán)形加熱爐里接受1200℃高溫煅燒,再送上軋機經(jīng)過多重淬煉,就鍛造出列車車輪。

“以前,在環(huán)形爐加熱過程中,工人頻繁地設定和調(diào)整爐溫,不僅耗時耗力,而且難以確保溫度精準、加熱均勻?!碧剀壍拦驹O備能源室技術主辦宋志偉介紹,現(xiàn)在有了智能燃燒控制系統(tǒng)的加持,環(huán)形爐能自動精準地控制每一塊鋼坯的加熱溫度。

在電腦屏幕的跟蹤界面上,記者看到許多代表鋼坯的“小點”,這些“小點”隨著加熱過程而不斷變化。用鼠標單擊每一個“小點”,都能直觀地顯示出“小點”對應的鋼坯上、中、下部的溫度以及加熱過程變化曲線。

通過每塊鋼坯的數(shù)字化溫度云圖,工人能夠一目了然地監(jiān)控整塊鋼坯出爐時的溫度及均勻性,保證了鋼坯的質(zhì)量?!安粌H大幅提高了加熱的精準性和均勻性,還讓能源消耗降低了17%。”宋志偉說。

在推動生產(chǎn)線智能化改造升級時,宋志偉曾大膽提出設想:淬火爐和回火爐結(jié)構(gòu)存在差異,生產(chǎn)節(jié)奏不匹配,成本損耗巨大,應該將回火爐內(nèi)的單層結(jié)構(gòu)改為雙層。

當時的兩臺設備均為德國制造,難度最大的就是改寫原系統(tǒng)的控制程序??刂瞥绦蛏婕皫装賯€控制程序塊、上千頁電氣圖,且關鍵工藝參數(shù)屬于技術秘密已經(jīng)被統(tǒng)統(tǒng)隱去,改造難度之大不亞于重建。

歷時1年多,宋志偉帶領團隊成功改造了回火爐。車輪入爐等待時間從2小時縮短至半小時,大幅提升了工作效率,同時實現(xiàn)了回火爐“一用一備”,每年節(jié)約成本超600萬元。

設備有了“心臟監(jiān)測器”

在太重軌道公司車輪鍛軋生產(chǎn)線,很多設備都外掛了一個黑色的小盒子?!斑@是振動檢測器,相當于設備的‘心臟監(jiān)測器’,能根據(jù)軸承、齒輪、聯(lián)軸器等設備的振動頻率,實時監(jiān)測并判定設備是否有異常?!痹摴炯夹g主管閆俊峰介紹說,通過振動檢測器進行實時監(jiān)測,可以提前維護設備,有效避免非生產(chǎn)性停機。

目前,太重軌道公司在5臺核心設備的核心傳動部件上,總共安裝了200余個振動檢測器,實現(xiàn)了對設備狀態(tài)的全面實時監(jiān)測。

“自振動檢測器投入使用以來,整線設備非計劃停機時間減少了29%,故障率下降了70%?!遍Z俊峰說,以前人工監(jiān)測設備運行狀態(tài)效率低下、精度有限。一旦某一臺設備的某個環(huán)節(jié)出了問題,就可能導致整條生產(chǎn)線停運。

這條世界上最先進、自動化程度最高的智能化車輪生產(chǎn)線,最初從國外引進。“10年前,經(jīng)國外技術專家調(diào)試投產(chǎn)后,這條生產(chǎn)線月產(chǎn)能只有5000余片。這些年,我們勇闖智造‘無人區(qū)’,不斷進行升級改造,現(xiàn)在生產(chǎn)高峰期,月產(chǎn)能可以達到4.3萬片?!彼沃緜ヲ湴恋馗嬖V記者。

2021年,老廠區(qū)的車輪生產(chǎn)線需要“退城入園”。宋志偉全程參與了全線自動化方案設計,并負責編制自動化聯(lián)調(diào)方案。

宋志偉帶領團隊既借鑒了前期成熟穩(wěn)定的技術框架,也探索采用當下最先進的人工智能技術,逐項梳理技術難點。經(jīng)過數(shù)十輪技術方案交流和研討,他們最終制定了詳細的自動化系統(tǒng)方案,為20多歲“高齡”的生產(chǎn)線裝上了“智慧大腦”。

工人成為管理機器人的人

“生產(chǎn)線經(jīng)過智能化改造后,實現(xiàn)了有人值守、無人操作。工人們只需坐在控制室盯緊屏幕上各項生產(chǎn)數(shù)據(jù),隨時微調(diào)即可?!彼沃緜ジ嬖V記者,現(xiàn)在,工人們從生產(chǎn)一線走進調(diào)度室,成為管理機器人的人,激發(fā)出更大的勞動創(chuàng)造性,自然帶來了更高的效益。

作為全球軌道交通用車輪、車軸、齒輪箱及輪對的全譜系全系列全流程研發(fā)制造基地,太重軌道公司車輪年產(chǎn)量高達70萬片,生產(chǎn)效率領先世界。

“改造是個循序漸進的過程,從一個應用場景進入另一個應用場景,最終實現(xiàn)由自動化改造向全流程數(shù)據(jù)驅(qū)動的全面躍升?!碧剀壍拦靖笨偨?jīng)理蘆樹成介紹,經(jīng)過數(shù)年的數(shù)字化發(fā)展,太重軌道公司管理中樞及各生產(chǎn)單元在作業(yè)過程中逐漸積累了大量數(shù)據(jù)。軌道交通實驗中心科研團隊通過對幾十萬條資源數(shù)據(jù)的深入分析和總結(jié),歸納出一系列實操案例,這些案例能夠快速復制到生產(chǎn)基地,從而顯著提升生產(chǎn)制造水平、產(chǎn)品品質(zhì)和生產(chǎn)效率。這些數(shù)據(jù)為打造“燈塔工廠”奠定了堅實基礎。

“經(jīng)過10余年的不斷升級完善,我們才有了今天的成果。”趙興龍說,除了智能制造,太重軌道公司還建立了碳排放管理平臺,即時收集和分析碳排放數(shù)據(jù),準確識別生產(chǎn)過程中的碳排放熱點和瓶頸,不斷優(yōu)化生產(chǎn)流程和生產(chǎn)節(jié)拍,顯著減少能源消耗與碳排放強度,以“綠色指數(shù)”持續(xù)點亮“燈塔工廠”。

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