廢水焚燒系統(tǒng)優(yōu)化創(chuàng)效超3000萬元
本報訊(記者彭冰 通訊員胡海峰)8月11日,吉林石化公司丙烯腈廠第二丙烯腈聯(lián)合車間傳來捷報:廢水焚燒系統(tǒng)優(yōu)化運行攻關項目自2024年4月投用以來,不僅實現(xiàn)了環(huán)保處理效能的躍升,更創(chuàng)下超3000萬元的經(jīng)濟效益,為行業(yè)廢水資源化處理提供了可借鑒的“綠色樣板”。
作為化工生產(chǎn)的關鍵環(huán)保裝置,廢水焚燒系統(tǒng)普遍面臨處理成本高、能源消耗大的難題。該廠瞄準這一效益“出血點”,組建專項攻關組,從工藝優(yōu)化與設備運行兩方面雙管齊下,打響降本增效攻堅戰(zhàn)。
攻關組首先聚焦廢水源頭分類處理,通過精準檢測廢水的有機物含量,建立“高低分流”處理機制:將有機物濃度高的廢水導入F-98102焚燒爐,利用其高效燃燒特性實現(xiàn)能源自給;而有機物含量低的廢水則轉由外部企業(yè)處理,避免“大馬拉小車”式的能源浪費。這一調整不僅提升了焚燒爐的運行效率,更從源頭減少了天然氣消耗。
在此基礎上,該廠進一步實施設備優(yōu)化,精準測算廢水焚燒量后,果斷停運效能較低的F-98101焚燒爐,將處理負荷集中至F-98102焚燒爐。通過攻克“廢液焚燒爐焚燒廢水優(yōu)化平衡技術”,最終成功實現(xiàn)了單爐穩(wěn)定運行狀態(tài)下的負荷合理分配。
據(jù)統(tǒng)計,這一項目投用后,天然氣消耗每小時下降1060立方米,廢水處理成本每噸降低120余元,迄今已創(chuàng)效超3000萬元。
同時,該廠盤活人力資源存量,對焚燒爐崗位操作人員實行內部優(yōu)化,將原F-98101焚燒爐崗位操作人員通過“老帶新”模式學習丙烯腈裝置合成、分離單元的工藝流程,為后續(xù)“全崗通”人才梯隊建設注入新動能。



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