【他山之石】多班聯(lián)動織就“節(jié)水網(wǎng)”
易兵 謝軍輝 徐祥涵
《工人日報》(2025年10月14日 08版)
“以前油槽冷卻像‘長流水’,現(xiàn)在改成循環(huán)系統(tǒng),班組自來水用量砍了大半!”中國兵器江南工業(yè)集團特種作業(yè)分廠熱處理班班長謝軍輝指著班組自己動手改造后的冷卻設備,算起了節(jié)水賬。此前,該班組油冷淬火作業(yè)的油槽冷卻長期采用“自來水直供直排”模式,冷水直接接入油槽冷卻套吸熱,升溫后便直接排入下水道,不僅耗水量大,還造成了水資源的浪費。
為破解耗水難題,特種作業(yè)分廠構建“熱處理班設計、維修班技改、機修班施工”的多班協(xié)同機制,全力推進油槽冷卻水循環(huán)系統(tǒng)升級。經(jīng)過多輪現(xiàn)場勘查與方案迭代,敲定“閑置資源再利用+閉環(huán)循環(huán)”的核心思路。
改造團隊將工房外閑置地下水池改造為冷卻中轉池,同步加裝空冷冷卻塔,搭建起完整的循環(huán)冷卻閉環(huán)。具體流程中,油槽冷卻套排出的溫水先流入中轉池,借助地下低溫環(huán)境初步降溫,再由水泵抽送至空冷冷卻塔深度冷卻,變?yōu)檫_標涼水后泵回油槽重新吸熱,最終溫水再次回流中轉池。這樣就形成了“降溫—冷卻—回流—再降溫”的循環(huán)鏈路。
施工調(diào)試階段,班組攻關團隊一度遭遇淬火油溫度下降緩慢的“卡脖子”問題。班組老師傅扎根現(xiàn)場拆解問題,通過“油槽與水槽并聯(lián)、延長管道冷卻時間”的優(yōu)化方案,成功實現(xiàn)油溫穩(wěn)定控制,攻克技術難關。
如今,油槽冷卻水實現(xiàn)自給自足,自來水消耗量大幅降低。



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