修舊利廢成鞍鋼股份煉鐵總廠職工的自覺行動
【班組現(xiàn)場】一枚螺栓“摳”出3萬元
3月18日,鞍鋼股份煉鐵總廠11號高爐年度檢修現(xiàn)場,機聲隆隆。檢修作業(yè)區(qū)鉗工班班長楊靖新正手持電動扳手,小心翼翼地拆解熱風爐人孔上的銹蝕螺栓。指尖上,油污與銹跡交織。一場以“精打細算、變廢為寶”為核心的降本實踐,正從這枚價值僅10元的螺栓悄然展開。
面對企業(yè)深入推進“過緊日子、算精細賬”的要求,煉鐵總廠將降本增效融入檢修全流程,號召職工立足崗位,能修不換、能省就省。螺栓作為高爐檢修的高頻易耗件,長期經(jīng)受高溫、高壓與粉塵侵蝕,極易銹蝕咬死。傳統(tǒng)檢修多采用氣焊切割報廢換新,不僅年均消耗數(shù)千枚,還額外耗費氧氣、乙炔等,更存在明火作業(yè)風險。針對這一痛點,楊靖新帶領(lǐng)班組反復試驗,創(chuàng)新總結(jié)出“油浸清理+螺紋修復”工藝,讓廢舊螺栓重獲“新生”。
在檢修一線,這套標準化修復流程清晰可見:拆解前噴灑專用松動劑浸潤30分鐘,配合氣焊低溫輔助加熱,緩慢松解銹層,杜絕暴力拆解損傷螺栓本體;拆下的銹蝕螺栓統(tǒng)一歸集至專用容器,倒入除銹油浸泡兩小時,使藥劑深度滲透銹層;浸泡完成后,用板牙、螺紋銼等工具精細打磨,徹底清除螺紋縫隙積銹。全程無明火、低耗材,修復后的螺栓經(jīng)力矩測試、尺寸校驗,完全符合高爐設(shè)備使用標準。
“一枚螺栓采購價僅10元,積少成多就是大效益?!睏罹感滤懔艘还P細賬:煉鐵總廠年均檢修需更換螺栓數(shù)千枚,推行修復工藝后,復用率大幅提升,全年可節(jié)約成本超3萬元。小舉措撬動大效益,節(jié)約之風在檢修現(xiàn)場蔚然成風。機械工段工長王文峰帶領(lǐng)職工組建“零件復用小組”,收集報廢起重工具、千斤頂?shù)耐旰貌考?,拆解分類、拼裝調(diào)試,重新組裝性能達標的起重機,單臺可節(jié)省采購成本500元,全年累計節(jié)約3.2萬元。
檢修作業(yè)區(qū)助理石運森表示,班組以老英雄孟泰為榜樣,復刻“孟泰倉庫”節(jié)約理念,常態(tài)化開展爐前擋板、鐵溝蓋板修舊利廢競賽,通過自主修復、改制復用,年創(chuàng)效益超40萬元,實現(xiàn)了從“消耗式檢修”向“循環(huán)式維護”的轉(zhuǎn)變。
如今,勤儉節(jié)約、修舊利廢已成為一線職工的自覺行動。從一枚螺栓、一個零件到一套設(shè)備,職工們把降本理念落在實處,用點滴行動為企業(yè)提質(zhì)增效注入一線力量。



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