【一線:360行】
原標題:33年打磨爐前功夫
王三全
爐內(nèi)紅渣翻滾、煙氣噴涌,在熊熊爐火照耀下,王建軍戴著面罩,淡定地站在離渣口三四米的地方,透過濃烈的煙氣認真捕捉著爐火顏色的細微變化,并通過對講機向中控工發(fā)出指令:“煤量先降100,風量慢慢加……穩(wěn)著點……現(xiàn)在風量多少?穩(wěn)定在33000,注意爐后部觀察口火色變化,注意風壓波動,及時溝通?!闭f罷,他回頭瀟灑地打了一個“OK”的手勢。
河南豫光金鉛股份有限公司冶煉一廠的煙化爐是目前國內(nèi)最大的。2020年7月開爐試產(chǎn),頻繁出現(xiàn)冒爐翻渣事故,生產(chǎn)一度停滯。工段幾乎每天開分析會,與會的中控工、爐前工都是原煙化爐的精英,大家都一籌莫展,很多人覺得操作沒有問題,會不會是渣型不適合煙化爐吹煉?要求上游改變渣型的呼聲很高。
王建軍不同意這樣的觀點。他認為渣在進入煙化爐之前并沒有因比重小、體積膨大而形成泡沫渣,因此應根據(jù)渣型的變化,在煙化爐吹煉過程中改變固有的操作思維。
那段時間,他每天上班就像釘在了進渣口,仔細觀察爐內(nèi)從進渣到放渣、從氧化到還原的過程中每分每秒的變化,并隨時和中控聯(lián)系調(diào)整煤量、風量、風壓。就這樣,爐況逐步有了改觀。下班后,他把操作方法和心得總結出來,開會的時候和大家分享。 工段長也根據(jù)他的建議,要求每個班組繪制爐況的各種數(shù)據(jù)曲線。經(jīng)過一個多月的總結論證,終于制定出一套可行的操作方案,成功遏制了冒爐翻渣。
鉛冶煉行業(yè)有個規(guī)律:爐開得順,產(chǎn)量高,工人干活也輕松;爐開得不順,上下忙作一團,產(chǎn)量卻不高,沒有功勞只有苦勞。而爐開得順與不順,和班長有很大關系,班長要隨時根據(jù)渣、鉛的顏色和流動性判斷爐內(nèi)反應情況,及時調(diào)整入爐物料比例及送風量、供氧量等等,維持最佳爐況。
王建軍是個名副其實的老班長。入職33年,他經(jīng)歷了豫光一次又一次工藝設備的升級,每次升級他都是第一批調(diào)到試產(chǎn)團隊的班長。在每一次全新的挑戰(zhàn)前,他都能用最短的時間了解掌握新工藝,為規(guī)范新操作以及新設備的改造提出很多合理化建議。
這些年,豫光已成為行業(yè)領軍企業(yè),有很多企業(yè)到豫光尋求技術支持。為此,公司成立了一支由中層管理人員和一線經(jīng)驗豐富的骨干組成的技術團隊,為同行提供技術支持。王建軍多次隨團出征,在雪域高原的格爾木、在內(nèi)蒙古的荒漠戈壁、在風景秀麗的江南水鄉(xiāng),都留下了奮斗的足跡。
在公司的技能評定中,王建軍每次都以過硬的理論知識結合完美的實際操作名列前茅,目前已成為一名高級工。“他把對公司的熱愛、對工作的熱情融進了骨子里,這樣的工人多多益善。”廠長說。





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