“以前更換內(nèi)側(cè)輪胎,得蜷縮在不足30厘米的夾縫里,5個人折騰4個小時才能完成,腰都直不起來;現(xiàn)在有了這‘7字神器’,2個人1個半小時就能搞定,還安全!”在中鐵六局雄忻高鐵箱梁架設(shè)施工現(xiàn)場,老技工張師傅挽起袖子,對著眼前的新型裝置贊不絕口。這款讓一線工人直呼“好使”的裝備,是該項目青年員工滿輝歷時3個月研發(fā)的“槽型運梁車7字型輪胎更換裝置”,近日已在項目上推廣使用,成功破解了困擾多年的運梁車換胎難題。

槽型運梁車是高鐵箱梁運輸?shù)摹爸髁姟?,其低矮緊湊的結(jié)構(gòu)能夠輕松穿越隧道、承載900噸重的箱梁,然而卻給輪胎維修留下了“致命短板”——內(nèi)側(cè)輪胎與車架間距不足30厘米,猶如“貼腹而生”的“硬骨頭”。
“能不能制造一個工具,讓換胎不用再‘拼命’?”在去年的項目部青年創(chuàng)新座談會上,一線技術(shù)員的提議得到了多名青年的響應(yīng)。他們組成“攻堅小組”,將宿舍變成“工作室”,開始思索解決方案。
“核心是解決‘空間小’和‘重量大’兩個問題?!眻F隊帶頭人、青年員工滿輝表示,最初他們繪制了十多版圖紙,從“L型”到“U型”,均因拆裝不便而被否決。一次現(xiàn)場測量時,滿輝盯著運梁車的槽型結(jié)構(gòu)突發(fā)靈感:“做成7字型,一邊架在車架上當支撐,一邊伸到輪胎上方吊卸,不就能避開夾縫了嗎?”
“那段時間,我們每天都泡在梁場,下班后就對著圖紙修改細節(jié)?!庇幸淮螢榱藴y試滑輪組的承重,他們反復吊裝沙袋,直到深夜才確定最佳安裝位置。經(jīng)過8次迭代,這款“7字型輪胎更換裝置”終于成型:由工字鋼骨架、鋼板連接件、滑輪組、手拉葫蘆等7部分組成,重量僅80公斤,兩個人就能抬著走。
據(jù)統(tǒng)計,這款裝置推廣后,槽型運梁車換胎時間從原來的4小時縮短至1.5小時,效率提升了62.5%;人力需求從5人減至3人,單車次換胎成本降低了40%;更關(guān)鍵的是,通過機械吊卸替代人工搬運,徹底避免了輪胎碰撞、人員扭傷等安全風險。
“青年創(chuàng)新無需‘高大上’,能解決工友的實際難題,就是最好的創(chuàng)新?!惫緢F委負責人表示,近年來公司通過“青年創(chuàng)新工作室”“難題攻關(guān)擂臺賽”等平臺,鼓勵青年員工從一線需求出發(fā)開展創(chuàng)新,已孵化出“箱梁預制精準定位工具”“架梁安全防護欄”等20多項實用成果,其中8項獲得國家實用新型專利。(工人日報客戶端記者 賴志凱 見習記者 沙劍青 通訊員 田林)





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